2023年6月29日,百年誠毅揚(yáng)帆起航實(shí)踐隊(duì)繼續(xù)來到歐創(chuàng)模型公司開展實(shí)踐調(diào)研。在昨天安裝完船模動(dòng)力系統(tǒng)并成功下水測試的基礎(chǔ)上,同學(xué)們開始了進(jìn)一步的試驗(yàn)——船體模型能否在航行時(shí)轉(zhuǎn)彎,并就試驗(yàn)中出現(xiàn)的問題對(duì)模型進(jìn)行了改進(jìn)。
今天,我們完成了對(duì)船模轉(zhuǎn)向裝置的檢測與改進(jìn),船舶轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是船舶改變航向最重要的裝置。對(duì)于船模而言,主要是通過手動(dòng)控制船尾舵葉實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向。經(jīng)過大家的研究與設(shè)計(jì)師們的指導(dǎo),我們發(fā)現(xiàn):船模動(dòng)力裝置——即小型電機(jī)在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)會(huì)引起船模震動(dòng),從而導(dǎo)致船體航行不穩(wěn)。發(fā)現(xiàn)問題后,隊(duì)員們通過對(duì)電機(jī)的固定,最終使船模轉(zhuǎn)向系統(tǒng)達(dá)到了預(yù)期效果。
我們?cè)谙滤囼?yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)了船模在航行過程中面臨著另外一個(gè)問題——船模動(dòng)力裝置噪音過大。我們馬上對(duì)船模動(dòng)力系統(tǒng)的檢查,發(fā)現(xiàn)噪音過大的原因可能有如下幾點(diǎn):第一,電池和電機(jī)的固定問題;第二,轉(zhuǎn)軸與船體的連接處有縫隙等。在設(shè)計(jì)師們的指導(dǎo)下,我們對(duì)以上問題進(jìn)行了改進(jìn),如對(duì)電池盒以及電池進(jìn)行加固、對(duì)電機(jī)和轉(zhuǎn)軸的連接處進(jìn)行加熱等。改造后,船模在水中航行過程中的噪音明顯減弱了。
模型的下水轉(zhuǎn)向測試讓我們認(rèn)識(shí)到:實(shí)踐才是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),想要獲得成功,只能親身實(shí)踐,而不是閉門造車。只有這樣才能實(shí)現(xiàn)從理論到實(shí)踐再到理論的飛躍。在實(shí)踐的過程中,我們?cè)鰪?qiáng)了認(rèn)識(shí)問題,分析問題和解決問題的能力。我們也對(duì)“實(shí)踐出真知”有了更深刻的理解。